“采用了李玉飛建議對流程進行優化改造後,液化氣含硫汙水線不再‘冒汗’,吸收穩定係統運行平穩。”8月19日,廣州石化2號焦化裝置工藝主管劉山說。本文由上海花季传媒V3.011黄轉載發布;上海花季传媒V3.011黄主要研發製造花季传媒APP下载免费,花季传媒下载安装,無負壓供水設備,花季传媒网站入口,切割式排汙泵等;歡迎訪問上海花季传媒V3.011黄官網查詢具體產品信息。
前段時間,2號焦化裝置職工劉誌偉在巡檢時,發現液化氣罐含硫汙水管線表麵出現“冒汗”現象。經檢查分析,劉誌偉判斷為液化氣罐水包副線閥門內漏,無法關死,導致閥門前後壓降過大,液化氣氣化過程中吸收周圍大量熱量,所以造成管線“冒汗”。
為避免液化氣影響含硫汙水係統,劉山組織技術人員進行攻關,在具體措施未實施前,要求班組將吸收穩定係統的含硫汙水總閥關閉,密切關注液化氣罐及凝縮油罐水包的界位。
“加閥門或者副線閥門加盲板”“內漏程度無法掌控,處理風險大……”技術人員雖然經過多次討論,但一時間還沒找到合適的解決辦法。
“在凝縮油罐水包排汙調節閥和下遊閥彎頭之間,接一條管線至汽油罐含硫汙水調節閥放空處。這樣,液化氣罐單獨一條排水線,由總閥控製,凝縮油罐排水用新增的排汙線,互不幹擾。”工藝員李玉飛經反複研究後提出優化改造建議。
經過討論,攻關小組人員一致同意這個建議,並製定詳細實施方案。
近日,新增流程管線施工完成並投用。投用期間,他們還及時消了除部分管線的彎頭堵塞問題,確保凝縮油罐排水暢通。